نمایش موارد بر اساس برچسب: گروه فولاد مبارکه
تا سال 1405 برای محصول تختال رد پای کربن فولاد مبارکه دارای گواهینامه است
به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، سید شایان سیف مدیر پروژه طراحی سیستم مدیریت کربن و تدوین ردپای کربن محصولات در شرکت فولاد مبارکه و مشاور مدیریت کربن در صنایع کشورگفت: گواهینامههای ISO 14064-1 و ISO 14067 کاربردهای خیلی متنوع دارند و میتوانند در ارتباطات و در واقع تبادلات بین سازمانی و همچنین بیزینسهای بینالمللی فولاد مبارکه، شناسایی و بهینهسازی ارتباط با ذینفعان مورد استفاده قرار گیرد. با استناد به این گواهینامهها فولاد مبارکه میتواند عملکرد خود را از منظر کربن که یکی از مهمترین شاخصههای محیط زیستی است در دنیای امروز و در سطح بینالمللی بهویژه در حوزه صادرات محصولات بهبود بخشد.
وی افزود: بهخاطر داشته باشیم که در دنیای امروز ما نیازمند این هستیم که گواهی کربن محصولاتمان را در زمان صادرات ارائه کنیم.
باتوجهبه فضای رقابتی که در بازارهای جهانی هست این فرایند میتواند برای سایر محصولات فولاد مبارکه هم ادامه پیدا کند. خوشبختانه برای سایر محصولات هم ما این رد پا را تدوین کردهایم و ان شاءالله قرار است که امسال به روزرسانی شود.
این گواهی تأیید فعلاً برای محصول تختال فولاد مبارکه اخذ شده ولی انشاءالله امسال یا سال آینده نیز شرکت فولاد مبارکه در حال تدوین این فرایند برای محصولات صادراتی خود است.
وی تصریح کرد: ازآنجاییکه این گواهینامهها از سری ایزو هستند دارای بالاترین اعتبار بین گواهیهای بینالمللی در حوزه کربن هستند. مدت اعتبار این گواهینامهها برای ISO 14067 که به رد پای کربن مربوط میشود سه سال است و برای ISO 14064 که به موجودی انتشار مربوط میشود یکساله است. در واقع ما میتوانیم از الان بگویم که تا سال 1405 برای محصول تختال رد پای کربن فولاد مبارکه دارای گواهینامه است.
مدیر پروژه طراحی سیستم مدیریت کربن و تدوین ردپای کربن محصولات در شرکت فولاد مبارکه و مشاور مدیریت کربن در پایان خاطر نشان کرد: به نوبه خود از شرکت فولاد مبارکه اصفهان که این همت والا را داشت که این کار رو آغاز کند متشکرم. ما این فرایند را از 18 ماه پیش آغاز کردیم. برای ما بهعنوان مشاور یکی از سنگینترین کارهایی بود در این حوزه علی انجام دادهایم. ازآنجاییکه کار با تمامی موازین و اصول استانداردی باید جلو میرفت با سختیهای خاص خود مواجه بود.
در تحقق این موفقیت ارزشمند مدیریت و کارشناسان فولاد مبارکه زحمات و پیگیریهای زیادی را متحمل شدند و واقعاً تلاش کردند تا تحت هر شرایطی بهخصوص رویدادهای اخیر کار بر زمین نماند بهخوبی از فعالیت مشاوران پروژه حمایت کردند تا بتونیم امروز شاهد کسب این تأییدیههای بینالمللی معتبر باشیم. واقعاً از صمیم قلب میگویم که هم تبریک دارد و هم جای تشویق.
از آنجای که فولاد مبارکه در بسیاری از حوزهها بین صنایع کشور پیشرو است، بهطورقطع سایر شرکتها هم باتوجهبه فضای رقابتی موجود در بازارهای صادراتی و الزامات بینالمللی، به تبعیت از فولاد مبارکه بهزودی این کار را دنبال خواهند کرد. کمااینکه در چند هفته اخیر هم که زمزمههای کسب موفقیت فولاد مبارکه منتشر شده است، برخی از دیگر شرکتهای فولادی دراینخصوص درخواست همکاری داشتهاند. به نظر میرسد این فرایند بهخصوص برای صنایع پتروشیمی ایران که مباحث ردپای کربن و مقاصد صادراتی دارند بسیار مهم است.
کاهش وابستگی به واردات با اجرای پروژه نورد گرم ۲ در ایران
پایگاه خبری شهر اصیل-صنعت فولاد ایران با چالشهایی چون عدم تعادل در زنجیره ارزش، نیاز به توسعه محصولات تخصصی و وابستگی به واردات روبهروست. در این شرایط، شرکت فولاد مبارکه با اجرای پروژه نورد گرم ۲ تلاش میکند موقعیت خود را در بازارهای جهانی تقویت کند و به سمت توسعه پایدار حرکت کند.
این پروژه که ظرفیت تولید سالانه ۴.۲ میلیون تن ورق گرم را دارد، با استفاده از فناوریهای پیشرفته و دانش بومی، نیاز صنایع کلیدی کشور از جمله خودروسازی و نفت و گاز را پوشش میدهد. مدیران شرکت میگویند این اقدام نقطه عطفی در کاهش وابستگی به واردات و افزایش کیفیت محصولات داخلی است؛ مسیری که میتواند صادرات فولاد ایران را تقویت کرده و جایگاه آن را در اقتصاد ملی تحکیم بخشد.
به گفته مسئولان فولاد مبارکه، نورد گرم ۲ نهتنها ارزش افزوده محصولات فولادی را افزایش میدهد، بلکه امکان تولید ورقهای با کیفیت و استاندارد جهانی را در داخل کشور فراهم میسازد. این موضوع بهویژه برای صنایعی که به دقت و کیفیت بالا نیاز دارند اهمیت دارد و میتواند نیاز کشور به تأمین خارجی را کاهش دهد.
علاوه بر تأثیرات صنعتی و صادراتی، پروژه نورد گرم ۲ دستاوردهایی همچون ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در سطح منطقه و کشور به همراه دارد. مقامها میگویند این طرح همافزایی میان توانمندیهای داخلی و فناوریهای جهانی را رقم زده و بخشی از راهبرد فولاد مبارکه برای تقویت زیرساختهای صنعتی و حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان است.
پروژه نورد گرم ۲ بهعنوان نمادی از آیندهنگری و کارآفرینی در صنعت فولاد ایران، علاوه بر افزایش ظرفیت و کیفیت تولید، به توسعه پایدار و رشد صادرات نیز کمک خواهد کرد.
برنامهریزی ایریسا برای استفاده از هوش مصنوعی در راستای کاهش مصرف انرژی صنعت فولاد کشور
پایگاه خبری شهر اصیل-در همین راستا، هدف شرکت ایریسا بهعنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه این است که نقش فعالتری در فرآیندهای تحول دیجیتال ایفا کرده و در صنایع دیگر نیز حضور مؤثری داشته باشد. یکی از ماموریتهای اصلی این شرکت، بهرهگیری از دادههای تحول دیجیتال و هوش مصنوعی برای کاهش مصرف انرژی است.
برنامه اصلی در این زمینه، استفاده از فناوریهای نوین مانند سیستمهای مدیریت انرژی (EMS) است تا بتوانند اثر قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینههای تولید فولاد داشته باشند. برآورد میشود که با بهرهگیری از این فناوریها، مصرف انرژی تا چند درصد کاهش یابد، هرچند در نگاه اولیه این کاهش ممکن است ملموس نباشد، اما در بلندمدت و با اصلاح فرآیندهای مکانیکی و پروسس، نقش غیرمستقیم آن تا حدود ۱۰ درصد برآورد میشود. این نقش شامل بهبود فرآیندها و اصلاحات مکانیکال و پروسس است که با استفاده از هوش مصنوعی و بیگدیتا، ماشین لرنینگ و سیستمهای اسکادا، امکانپذیر میشود.
در نتیجه،تحول دیجیتال نه تنها در کاهش مستقیم مصرف انرژی بلکه در بهبود کلی فرآیندهای صنعتی نقش مهمی ایفا میکند.
خدمترسانی فولاد مبارکه به جاماندگان پیادهروی اربعین حسینی
حماسه میلیونی اربعین، نماد همبستگی مسلمانان بهویژه شیعیان جهان، حول محور ولایت و امامت است و هر سال بر شکوه و عظمت این رویداد افزوده میشود؛ شرکتهای پیشرو در همراهی با ارزشهای جامعه نقش مؤثری ایفا کرده و سازمانهایی که رسالت خود را فراتر از تولید و اقتصاد تعریف میکنند، در حقیقت در حال سرمایهگذاری در بزرگترین دارایی هر جامعه، یعنی سرمایه اجتماعی و فرهنگی آن هستند.
فولاد مبارکه نیز با همین نگاه، هرساله علاوه بر مشارکت مسئولانه در سطح ملی در این حماسه باعظمت، در راهپیمایی روز اربعین اصفهان نیز نسبت به برپایی موکب اقدام کرده تا ضمن ادای دین به باورهای دینی و فرهنگی مردم، پیوند خود با جامعه را عمیقتر سازد؛ این اقدام، در ادامه همراهی همیشگی فولاد مبارکه با آحاد جامعه در حوزههای اجتماعی و فرهنگی انجام میشود و این گروه بزرگ صنعتی وظیفه خود دانسته تا در چنین رویدادهای معنوی و ارزشمندی حضور مؤثر داشته باشد.
فولاد مبارکه در مسیر تأمین انرژی عملکرد مثبتی داشته است
وی افزود: برای برونرفت از این وضعیت، باید از هر منبعی که در دسترس داریم برای احداث نیروگاههای جدید استفاده کنیم. در دهه ۹۰ به دلیل تصمیماتی که به نظر من درست نبود، دولت در زمینه سرمایهگذاری برای تولید انرژی برق ورود مؤثری نداشت. از طرف دیگر، بخش غیردولتی هم نتوانست وارد عرصه شود و از نظر نظارتی نیز آنطور که باید و شاید، نظارت لازم بر این حوزه اعمال نشد.
حاجیدلیگانی ادامه داد: امروز با افزایش تقاضای برق مواجه هستیم؛ این افزایش ناشی از دو عامل است: یکی افزایش دمای هوا و دیگری رشد جمعیت و مصرفکنندگان صنعتی و غیرصنعتی. از سوی دیگر، با دو کسری مواجهایم؛ اول اینکه به اندازه کافی برای تولید برق ظرفیتسازی نکردهایم و دوم آنکه نیروگاههای برقآبی به دلیل کمبود آب نمیتوانند با ظرفیت مناسب تولید داشته باشند.
وی تأکید کرد: این شرایط مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده که طبیعتاً صنعت، خدمات و بهویژه بخش کشاورزی را نیز با چالش مواجه کرده است.
نماینده مردم شاهینشهر درباره اقدامات برخی صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه برای مقابله با ناترازی انرژی اظهار کرد: برخی صنایع سنگین و مهم استان اصفهان از جمله فولاد مبارکه اقداماتی در راستای بهبود وضعیت انرژی خود انجام دادهاند و بهعنوان مثال، نیروگاههایی را برای تأمین انرژی مورد نیاز خود راهاندازی کردهاند. این اقدامات میتواند به راندمان تولید آنها کمک شایانی کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم میدانم از تلاشهای مدیرعامل قبلی و مدیرعامل فعلی شرکت فولاد مبارکه تشکر کنم؛ چراکه هر دو بهصورت جدی پیگیر این موضوع بودهاند و گامهایی مؤثر برای خوداتکایی در تأمین انرژی برداشتهاند. دیگر صنایع نیز باید در این مسیر گام بردارند.
شکستهشدن رکورد بازده کمّی و کیفی محصول در خط تاندم مداوم فولاد مبارکه
مدیر ناحیه نورد سرد فولاد مبارکه، ضمن اعلام این خبر افزود: خط تاندممیل بهعنوان مهمترین خط نورد سرد کشور و اصلیترین تأمینکننده نیاز صنایع پاییندستی نقشی مهم و حیاتی در صنعت فولاد ایفا میکند.
محسن استکی گفت: باتوجهبه شرایط تحریم، خط تاندم نورد سرد فولاد مبارکه پاسخگو و تأمینکننده نیاز گریدهای خاص و با سختی و آنالیز بیشتر و پیچیدهتری است که در برخی صنایع راهبردی و استراتژیک ازجمله در تولید خودروهای جدید منطبق با پلتفرمهای بهروزتر کاربرد دارد.
وی ضمن ابراز خرسندی از کسب این رکورد افزود: دستیابی به این موفقیت حاصل یک برنامهریزی دهماهه بوده است. ابتدا کارگروههای کارشناسی جداگانه شامل همه ردههای مرتبط درگیر تشکیل و پس از آن، گلوگاهها مشخص و با تحلیل چالشها، راهکارهای مختلف ارائه شد. در ادامه، جمعبندی و خروجی کارِ کارشناسی برای رسیدن به بهترین و ثمربخشترین طرح بهمنظور پیشرفت در شاخصهای فرایندی، پروژههای مختلفی در جهت افزایش بازده کیفی تعریف شد. همچنین تیم فنی و سرپرستی واحد تاندممیل در کنار تمرکز بر مسائل مختلف، توانستند در خصوص شاخصهای فرایندی و فنی ازجمله بازده کمی و کیفی، علاوه بر حفظ شرایط، باهمت مضاعف و با طراحی و تعریف برنامه عملیاتی و زمانبندی اقدامات کارشناسی و اجرایی، پروژههای تعریفشده را به نتیجه برسانند و رکوردهای بینظیری در شاخص بازده کمی و بازده کیفی در چهارماهه اول 1404 را رقم بزنند.
در پی کسب این موفقیت ارزشمند برخی از رؤسا، سرپرستان و کارشناسان مرتبط چنین گفتند:مرتضی اکبری ،رئیس واحد تاندممیل نورد سرد فولاد مبارکه:
تحت کنترل قرار دادن پنج عیب اول واحد تاندم در بازه زمانی یکساله
ابتدا پنج عیب اول واحد تاندممیل در بازه زمانی یکساله تحت کنترل قرار گرفت و متناسب با هر عیب و اولویت تناژ و اهمیت در سبد محصولات ویژه، ابتدا جلسات فنی با حضور تیم کارشناسی تولید، تعمیرات، دفاتر فنی تولید و تعمیرات برگزار و عوامل ایجاد عیوب کیفی بهصورت تخصصی کارشناسی شد. در نهایت برای رفع آنها اقدامات اصلاحی تعریف و در پایان با تعریف اقدامات لازم برای گروههای مختلف، گامهای اجرایی پروژه آغاز شد.
نقطه قوت این دستاورد، پیگیری در اجرا و واکاوی نتایج در هر مرحله بود. در این فرایند ماهبهماه شاهد نتایج قابلقبول و روبهرشد بودیم و در نهایت در تیرماه 1404 بازده کیفی واحد تاندممیل به عدد 99.19 رسید که در 7 سال گذشته بیسابقه بوده است.
موفقیت دیگر ثبت رکورد 99.57 در بخش بازده وزنی خط تاندم در تیرماه سال جاری بوده است. در خصوص برنامهها و اقداماتی که منجر به ثبت این موفقیت شد باید گفت: با توجه به تأکید مدیریت ارشد سازمان در موضوع کاهش هزینه و تولید با کمترین میزان قراضه، از آذرماه 1403 با برنامه مدون در بخشهای مختلف، اقدامات لازم تعریف و مراحل اجرایی آنها بهصورت پیدرپی آغاز شده بود.
کاهش میزان پارگی ورق از عدد 3.8 در 1000 کیلومتر تولید به 1.6 پارگی در خرداد 1404
همسانسازی درایو موتورهای اصلی، گامبهگام با پایش نتایج اقدام، بلافاصله پس از هر اقدام، یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه بوده و با تلاش جمعی همکاران مرتبط در پروژه، میزان پارگی ورق از عدد 3.8 در 1000 کیلومتر تولید به 1.6 پارگی در خرداد 1404 کاهش یافت.
در ادامه، با تدوین جدول شامل متغیرهای عرض، ضخامت، ریداکشن و گرید در خصوص تعداد و میزان کات ابتدا و انتهای کلاف برای آمادهسازی کلاف در ورودی در بازه زمانی چهار ماه و در مراحل مختلف و همچنین با بررسی و تحلیل پارگیهای محدوده جوش کلافها، قرضگیری در ورودی خط به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرد.
جلوگیری از تبدیل 1000 تن محصول به ضایعات در هر ماه
در مجموع اقدامات ذکرشده، بازده وزنی که در سهماهه پایانی سال 1403 به میزان 98.79 بود در سه ماه ابتدایی سال 1404 به 99.16 و در تیرماه سال جاری به رکورد 99.57 افزایش یافت که بهبود حدود 0.8 درصدی داشته و با در نظر گرفتن برنامه 124 هزار تنی برای هر ماه، از تبدیل شدن حدود 1000 تن محصول به ضایعات در هر ماه در خط تاندممیل جلوگیری شده و ارزشافزوده بسیار خوبی برای شرکت به همراه داشته است.
محمدرضا نصر، رئیس کنترل کیفی ناحیه نورد سرد:
رسیدن به بالاترین سطح کیفی محصول نسبت به سالهای گذشته
خط تاندممیل در چهار ماه نخست سال 1404 در زمینه بهبود مستمر شاخص بازده کیفی، عملکردی ویژه دست یافته است. بررسی آمارهای کیفی نشان میدهد بازده کیفی این خط در فروردین و اردیبهشت 98.71 درصد بوده و با رشدی مناسب در خردادماه به عدد 98.89 رسیده است. این روند روبهرشد در تیرماه نیز ادامه یافته و با ثبت عدد 99.19 به بالاترین سطح خود طی سالهای گذشته رسیده است.
این دستاورد حاصل تلاش بیوقفه کارکنان واحدهای تولید، کنترل کیفیت، نگهداری و تعمیرات و سایر بخشهای پشتیبانی است. تمرکز بر بهبود فرایندها، ارتقای سطح دانش فنی و تعهد به کیفیت، نقش مؤثری در تحقق این موفقیت داشته و امیدواریم با تداوم این مسیر روبهرشد، در ماههای پیشِ رو نیز شاهد دستیابی به رکوردهای بهتر در حوزه کیفیت خواهیم بود.
ایمان دوستی، سرپرست تعمیرات برق و اتوماسیون و ابزار دقیق واحد تاندممیل:
کاهش 76 درصدی تعداد پارگی لحظه شروع
یکی از مشکلات حاد در واحد تاندممیل پارگیهای لحظه شروع حرکت است که علاوه بر توقف خط، انجام فعالیتهای با ریسک بالا مثل بیرون آوردن تکههای ورق از داخل قفسه و خرابی غلتکهای پشتیبان و کاری در کلافی که دچار پارگی در قفسهها میشد، افت بازده وزنی به دلیل گرفتن قراضه تا حدود 3 تن را به همراه داشت.
ازجمله مهمترین علل پارگی لحظه شروع حرکت در قفسهها، تنظیمات درایوهای موتورهای اصلی است که باعث میشود قفسههای نورد همزمان شروع به حرکت نکنند و ورق به علت اعمال تنش و افزایش کشش دچار پارگی شود. برای حل این مشکل از سال 1402 تعویض و بهروزرسانی قسمت کنترل درایوهای اصلی در برنامه گروه تعمیرات برق و اتوماسیون و ابزار دقیق واحد قرار گرفت. در ابتدا نوع و مدل درایوها در جلسات مجموعه کارشناسی واحد مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد و در سال 1403 پروژه تعویض قسمت کنترلی درایوهای موتورهای اصلی نورد انجام شد. با راهاندازی خط، مرحله بعدی که تنظیمات نهایی درایوها بود از آذرماه شروع و با برنامهریزی انجام گرفت. سرانجام با تدوین جدول زمانبندی با حضور گروه کارشناسی مربوطه و هماهنگی با واحد تولید بهمنظور به حداقل رساندن توقفات در گام تست و آزمون درایوها در طی چند ماه، پروژه با موفقیت صورت پذیرفت؛ بهنحویکه نسبت به ابتدای کار در تیرماه سال جاری، تعداد پارگی لحظه شروع به میزان 76 درصد کاهش یافت.
محمدمهدی احمدی، سرپرست تعمیرات مکانیک و هیدرولیک واحد تاندممیل:
افزایش ظرفیت مفید لوپ تا میزان 45 درصد
در شاخص بازده کیفی و کمی واحد، متناسب با بررسیهای کارشناسی انجامشده و شناسایی گلوگاههای خط در زمینه ایرادهای سختافزاری و تجهیزاتی، اقدامات لازم جهت رفع مشکلات موجود که باعث افت بازده کمّی و کیفی میشد، پروژههای فنی و کارشناسی متعددی تعریف و در بازه زمانی 15 ماه اجرا شد.
ازجمله موارد مهمی که باعث افت بازده کمّی میشد یکدست کشیدن ورق در لوپهای ورودی بهخصوص در عرضهای بالاتر از 1400 میلیمتر بود که شرح پروژههای انجامشده در این خصوص عبارتاند از: 1- تعویض سازه گاری لوپ؛ 2- اصلاح بازوهای نگهدارنده ورق؛ 3- افزایش ظرفیت استیرینگهای لوپ بهنحویکه توانایی سنتر کردن ورق بهصورت چشمگیری افزایش یافت.
با اتمام پروژههای ذکرشده که برخی از آنها با ریسکهای بالایی نیز همراه بود، توانستیم ظرفیت مفید لوپ را تا میزان 45 درصد در هریک از لوپها در عرضهای بالا افزایش دهیم. همچنین آمار یکدست کشیدن و خرابی ورق در لوپ به میزان قابلتوجهی کاهش یافت و بهتبع آن شاهد کاهش تولید قراضه بهدلیل رد کردن خرابی از قفسههای بهصورت لانگستروگ باز بودیم.
در شاخص بازده کیفی، عیب 302 زنگزدگی امولسیون مهمترین عیبی بود که از زمان راهاندازی همواره گریبانگیر واحد بوده و بهرغم اقدامات متعددی که در این سالها برای رفع آن تعریف و انجام شده بود، این چالش همچنان باقی مانده بود.
باتوجهبه اهمیت کیفیت ورق، بهخصوص در محصولات ویژه، پروژههای ویژه و کارشناسیشدهای برای حل موضوع تعریف و اجرا شد که اولین آن در مهر 1402 آغاز شد و آخرین اقدامات تعریفشده در آذر 1403 به سرانجام رسید.
برخی از فعالیتهای انجامشده بهمنظور کاهش قابلتوجه عیب عبارتاند از: طراحی و ساخت و نصب ولو استندهای جدید هوای فشرده، اصلاحیه استریپر غلتکهای کاری قفسه 5، محاسبه و طراحی زوایای همپوشانی نازلهای دمنده، طراحی و ساخت دمنده در خروجی بعد از قفسه 5 و اصلاح هوپر و تقویت مکش مکندهها و صفحات بین قفسهای.
مرتضی شریف مرادی، کارشناس تولید تاندممیل:
تدوین دستورالعملهای کاری برای کارکنان
با اشاره به حجم فعالیتها و راهکارهای ارائهشده در جلسات فنی واحد و آنالیزهای صورتگرفته بهمنظور کاهش عیوب واحد تاندممیل، در ابتدا سبد محصولات به دو بخش محصولات ویژه شامل MB، MC و سفارشهای ویژه لوازمخانگی و محصولات فروش و سیکل سرد و گالوانیزه و رنگی باکیفیت عادی تقسیمبندی شد. در گام بعدی، عیوب هر سیکل تولیدی متناسب با وزن و تکرار، در اولویت گروه کارشناسی واحد در دستور کار قرار گرفت که برخی از مهمترین آنها را در ادامه ذکر میکنیم:
-در موضوع عیب حفره گریس: اصلاح دستورالعملهای تولید، استانداردهای نظافت صنعتی و تعمیراتی، بهبود کیفیت اقلام یدکی که باعث بروز عیب میشود بهصورت خاص در تولید محصولات ویژه.
-در موضوع عیب زنگزدگی: مطالعه، طراحی، ساخت و نصب سیستم خشککن ورق در خروجی خط بعد از قفسه پنج و همچنین بهروزرسانی گردش کار کنترل وضعیت خشک بودن ورق بهمنظور رسیدن به سرعت بهینه به شکلی که کمترین میزان افت تولید را در محصولات ویژه، بهخصوصMB ، شاهد باشیم.
-در موضوع عیب دوده لبه ماری: بهروزرسانی و بهبود استانداردها و گردشکارهای فرایندی در خصوص کنترل هرچه دقیقتر پارامترهای فنی امولسیون و همچنین تعریف استاندارد و بازرسیهای ویژه گروه هیدرولیک بهمنظور کنترل دقیق نشتیهای روانکار و روغن هیدرولیک.
-در موضوع عیب ضخامت خارج از تلرانس: ایجاد استاندارد برای برنامههای کاری بهمنظور رسیدن به کمترین میزان تغییر عرض و ضخامت ورق در توالی کلافها در برنامه کاری و اصلاح دستورالعملهای تولید و برگزاری دورهای آموزشی برای کارکنان پولپیت اصلی.
در مؤلفه بازده کمی، تدوین دستورالعملهای کاری برای کارکنان پولپیت اصلی و ورودی و آموزش آنها در برنامه کاری قرار گرفت. همچنین نظارت و واپایش کیفیت انجام و اجرای دستورالعملهای جدید توسط سر شیفتهای گروههای تولید و پیشبینی و ایجاد مشوقهای لازم بهمنظور ایجاد انگیزه در نفرات درگیر ازجمله اقدامات و برنامههایی بود که بهموازات سایر فعالیتها در دستور کار قرار گرفت.
محسن استکی مدیر ناحیه نورد سرد فولاد مبارکه در پایان از حمایتهای معاونت بهرهبرداری، مدیریت ارشد تولید و همچنین از زحمات رؤسا، سرپرستان، کارشناسان و همکاران شاغل در گروههای تولید و تعمیرات واحد تاندممیل، دفاتر فنی تولید و تعمیرات، واحد کنترل کیفی ناحیه نورد سرد که در کسب این موفقیت نقش داشتند صمیمانه قدردانی کرد.
رشد ۱۰۰ درصدی صادرات محصولات فولاد مبارکه
کماکان تأمین نیازهای مشتریان داخلی اولویت گروه فولاد مبارکه است، رکود حاکم بر بازار داخل و عدم تقاضای کافی برای محصولات فولادی در داخل کشور باعث شد با بازاریابی مؤثر و حضور در بازارهای جهانی، صادرات فولاد مبارکه بیش از دوبرابر شود و فرصتهای جدیدی برای ارزآوری کشور فراهم گردد.
این رکود میتوانست باعث کاهش سفارشهای خط تولید فولاد مبارکه گردد کمااینکه این اتفاق برای سایر صنایع فولادی در کشور رخ داد؛ اما با پیشبینی بهموقع توسط تیم فروش و بازاریابی شرکت، بلافاصله سفارشهای صادراتی جایگزین کمبود سفارشهای داخلی شد و این تغییر رویکرد باعث تداوم تولید و ثبت رکوردهای جدید در خطوط تولید فولاد مبارکه گردید.
کسب درآمد ۱۰۴ همتی فولاد مبارکه از فروش محصولات در چهارماهه ابتدایی امسال، حاصل بازاریابی مؤثر و جذب سفارشها، تولید حداکثری خطوط تولید و توجه به فروش محصولات باارزش افزوده بیشتر است، ظرفیت خطوط تولید فولاد مبارکه باعث شد بازاریابی محصولات باارزش افزوده بیشتر در دستور کار قرار گیرد.
اسلب API ویژه خطوط گاز کشور یکی از محصولات باارزش افزوده بالاتر است. در هفتههای اخیر با توافق انجامگرفته با شرکت مهندسی توسعه گاز ایران، این محصول توسط فولاد مبارکه در بورس کالا عرضه شد و مورد استقبال و سبد خرید مجریان پروژههای ملی کشور قرار گرفت.
شفافیت در فروش محصولات فولاد مبارکه و توجه به تحولات جهانی بازار فولاد، عاملی برای پایداری تولید و فروش فولاد مبارکه است و این شرکت به دنبال حضور هرچه بیشتر در بازارهای جهانی است.
فولاد صدر نشین معاملات بازار فیزیکی بورس کالا
به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از مدار اقتصادی، براساس آمار معاملات، هفته منتهی به ۲۷ تیر ماه حدود یک میلیون و ۹۰۳ تن انواع کالا و محصول به ارزش بالغ بر ۳۷.۳ هزار میلیارد تومان در بازار فیزیکی بورس کالا معامله شد. همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۱۸.۴ هزار میلیارد تومان رسید.
- فولاد مبارکه اصفهان با معامله ۲۴۲ هزار و ۵۲۰ تن ورق گرم، ورق گالوانیزه و تختال به ارزش ۷ هزار و ۹۱۳ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.
- ملی صنایع مس ایران با فروش ۴ هزار و ۴۴۴ تن انواع مس، سولفور مولیبدن و کنسانتره فلزات گرانبها به ارزش ۲ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان دوم شد.
- پالایش نفت اصفهان ۵۰ هزار تن وکیوم باتوم به ارزش یک هزار و ۳۱۴ میلیارد تومان فروخت و رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
- صنایع تولیدی دنیای مس کاشان یک هزار و ۵۱۵ تن مس مفتول و سیم و مفتول مسی به ارزش یک هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان فروخت و چهارم شد.
- پالایش نفت بندرعباس با معامله ۴۰ هزار تن انواع وکیوم باتوم و لوب کات سنگین به ارزش یک هزار و ۷۱ میلیارد تومان پنجم شد.
- فولاد خوزستان با فروش ۳۲ هزار و ۱۶۰ تن تختال، شمش بلوم و آرگون به ارزش ۹۶۸ میلیارد تومان فروخت و رتبه ششم را به خود را کسب کرد.
- معدنی و صنعتی چادرملو با فروش ۳۰ هزار تصدرن شمش بلوم به ارزش ۹۱۷ میلیارد تومان رتبه هفتم را به خود اختصاص داد.
- ذوب آهن اصفهان با معامله ۲۲ هزار و ۸۴۲ تن تختال به ارزش ۸۱۵ میلیارد تومان هشتم شد.
- صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد ۲۶ هزار و ۴۰۰ تن شمش بلوم و میلگرد آلیاژی به ارزش ۷۷۹ میلیارد تومان فروخت و نهم شد.
- آلومینیوم ایران (ایرالکو) هم با فروش ۳ هزار و ۲۵ تن شمش و بیلت آلومینیوم به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان رتبه دهم را به خود اختصاص داد.
آمادگی گروه فولاد مبارکه برای تقویت همکاریهای مشترک با بانک دی
پایگاه خبری شهر اصیل: در این نشست، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و مدیرعامل بانک دی در گفتوگویی بر گسترش همکاریهای دوجانبه و تعاملات مشترک در زمینه خدمات بانکی، ازجمله گشایش اعتبارات اسنادی داخلی، ارائه تسهیلات بانکی، صدور ضمانتنامههای بانکی و قراردادهای خدمات ارزی تأکید کردند.
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از آمادگی این گروه برای همکاریهای بیشتر با بانک دی خبر داد و بر ضرورت استفاده بهینه از امکانات و منابع مالی برای تحقق اهداف مشترک تأکید کرد.
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از آمادگی این گروه برای همکاریهای بیشتر با بانک دی خبر داد و بر ضرورت استفاده بهینه از امکانات و منابع مالی برای تحقق اهداف مشترک تأکید کرد.